Fairchild J83 - Fairchild J83

J83
Тип Турбореактивный
национальное происхождение Соединенные Штаты
Производитель Подразделение двигателей Fairchild
Первый забег 1950-е годы
Основные приложения XSM-73 Гусь
Разработано из Fairchild J44

Fairchild J83 турбореактивные был разработан в 1955 году , начиная с мощности крылатых ракет , используемых в качестве не-вооружившись приманкой для бомбардировочной авиации. Разработка двигателя была прекращена в ноябре 1958 года.

Дизайн и развитие

В марте 1953 года ВВС США выпустили Общие оперативные требования (GOR) 16, в которых назывались ракеты - ловушки воздушного и наземного базирования для повышения эффективности бомбардировщиков Стратегического командования авиации , сбивая с толку и насыщая систему противовоздушной обороны . В декабре 1955 года Fairchild получила контракт на разработку наземной системы ложного оружия 123A, в которую входил XSM-73 Goose . В феврале 1956 года компания McDonnell Aircraft была выбрана для создания ложной цели ADM-20 Quail .

В ноябре 1954 года были заключены два контракта на поставку двигателей, чтобы свести к минимуму риск развития обоих ложных целей. Каждый двигатель имел класс тяги 2450 фунтов силы (10,9 кН) с целевым соотношением тяги к массе 10: 1. General Electric получила контракт на разработку J85, а Fairchild - контракт на конкурирующий двигатель J83. Fairchild предложил легкий двигатель обычной конструкции. GE использовала более совершенную конструкцию, которая обеспечила более высокое соотношение тяги к массе.

К началу 1957 г. эксплуатировался J83. B-57 Canberra был модифицирован и использовался в качестве испытательного стенда для летающих двигателей для J83. J83 приводил в действие XSM-73 Goose в 15 испытательных полетах.

Fairchild конкурировал с двумя другими производителями двигателей, чтобы предоставить силовую установку для Canadair Tutor . Был выбран лицензионный J85. Northrop XQ-4A , был разработан , чтобы использовать J83 двигатель, но когда двигатель не может развиваться во время XQ-4A была отменена.

В ноябре 1958 года J83 был отменен на месяц раньше XSM-73. ВВС США определили, что у J85 была более высокая вероятность достижения желаемых рабочих характеристик. J85 может также использоваться для приманки ADM-20 Quail , ракеты XSM-73 и учебно-тренировочного T-38 Talon . J83 можно было использовать только для питания XSM-73.

После отмены J83 у Fairchild не было других приложений для двигателя. В результате летом 1959 года работы на заводе Fairchild Engine Division в Дир-парке на Лонг-Айленде прекратились.

McDonnell 119 , неудачная в начале бизнес - джетов , был первоначально разработан в 1957 году для использования J83, но McDonnell пришлось модифицировать прототип , чтобы принять Westinghouse J34 после окончания программы J83.

Приложения

Характеристики

Общие характеристики

  • Тип: турбореактивный
  • Длина:
  • Диаметр:
  • Сухой вес: 363 фунта (165 кг)

Составные части

Производительность

Смотрите также

Связанная разработка

Сопоставимые двигатели

Связанные списки

Ссылки

  • История североамериканских малых газотурбинных авиационных двигателей , Уильям Флеминг и Ричард Лейес, AIAA, 1999 г.